甲醇厂CFB锅炉超低排放改造后液氨压力不稳定主要原因分析
(1)氨罐区布置在烯烃生产装置区距脱硫岛约2000m,因氨压缩机故障频发,液氨在输送过程中易出现气化现象,液氨压力很不稳定,导致流量调节困难,SO2指标波动很大。
(2)脱硫系统液氨调节阀是气动薄膜直通单座调节阀,在需要准确的调节小流量时操作调整非常困难,阀门在开度过小的情况下,液氨的压力、流量波动非常大。
(3)液氨管道无远传压力监测设备,操作人员无法及时掌握液氨压力变化,调整不及时。
2.4.2 解决措施
(1)氨罐区将液氨加压泵由屏蔽泵更换为容积式泵,并加强液氨加压泵日常管理工作,保证液氨压力、流量稳定。
(2)在液氨调节阀后安装DN10的流量孔板,随后调节阀门控制裕度改善,调节压力、流量较为稳定。逐步将脱硫岛液氨调节阀更换为针形调节阀,SO2指标超标现象已很少发生。
(3)在脱硫岛液氨调节阀前管道加装液氨管线远传压力表并传输至DCS,便于操作人员观察液氨压力和工艺操作。