甲醇厂CFB流化床锅炉超低排放改造后硫铵管线断裂及处理措施主要原因
(1)甲醇厂一套生产装置区有两套锅炉脱硫装置,脱硫岛硫铵排出管道长度约1200m。由于1#/2#脱硫塔硫铵排出泵管道与料液泵回料管道过长,管道膨胀释放设计不合理位移过大,使管道频繁断裂。玻璃钢管道粘接修复时间约24小时,影响系统正常出料,导致浓缩段固含量上涨过快,浆液粘滞堵塞循环管道、喷嘴,导致脱硫塔超温。 (2)硫铵管道蒸汽伴热形式不合适,蒸汽伴热温度150℃左右,长期炙烤玻璃钢管道使其脆化强度降低。而且在硫铵出料后随即要用清水冲洗管道,剧烈的热胀冷缩变化,造成管道弯头、法兰及膨胀节处频繁拉裂。
解决措施
(1)对1#/2#脱硫岛至硫铵厂房之间硫胺玻璃钢管道全部更换,管道膨胀释放重新设计,增加膨胀弯,加强管道支架。
(2)对1#/2#脱硫岛至硫铵厂房之间硫铵管线伴热方式进行改造,用电伴热代替蒸汽伴热,适当调控温度。